問題描述:瓦線不能開快,開快粘合會出現(xiàn)不良,紙板邊壓不達(dá)標(biāo)
問題分析
檢測了原紙的物理指標(biāo),紙的指標(biāo)是符合紙箱邊壓需求的壓力值,從現(xiàn)場看紙的包覆角度也是合理的,單瓦進(jìn)紙和出紙溫度在合理范圍。再觀察糊機(jī),發(fā)現(xiàn)糊機(jī)上糊量比較大,從操作人員那里了解到,他們反映上糊量小了,就粘合不好,所以就進(jìn)行糊的檢驗。檢查結(jié)果:糊的粘度在50秒,而且糊化溫度63度,相對都偏高,熱板溫度只有130度。從現(xiàn)場檢查,問題就暴露出來了:
1、糊機(jī)上糊量大
2、糊制作的不合理
3、熱板溫度不足
解決方案
1、重新調(diào)試漿糊配方,把糊化溫度做到56度,糊機(jī)和單瓦機(jī)糊的粘度調(diào)低,糊機(jī)粘度控制在28秒,單瓦機(jī)粘度控制在22秒;
2、糊機(jī)降低上糊量;
3、檢查熱板冷凝水回收系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)熱板水排不出去,進(jìn)行檢修,提高熱板溫度倒165度。
經(jīng)過調(diào)整,瓦線車速提高到150米/分,生產(chǎn)出來的紙板重新檢查其物理指標(biāo),已經(jīng)達(dá)標(biāo)。
這個事件中問題主要出在糊的控制和熱板的溫度上,首先因為糊粘度太高,再用糊機(jī)上糊量過大,導(dǎo)致紙板變軟造成邊壓不達(dá)標(biāo),而后是糊化溫度高,熱板溫度過低,這樣粘合就不好,所以造成操作人員加大上糊量,降低車速來保證紙板的粘合,而忽略了會影響紙板的邊壓。
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